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交流伺服系統(tǒng)在貨架冷彎成型線中的應用
交流伺服系統(tǒng)在貨架冷彎成型線中的應用 摘 要:針對本公司貨架冷彎成型線的交流伺服控制系統(tǒng)的技術特點和產(chǎn)品工藝要求,結合三菱系列伺服驅動器及伺服驅動電機的實際應用,分析了系統(tǒng)應用其解決定長控制的設計思想和控制原理。實際應用控制精度最高在±0.1mm左右且可避免累積誤差,能達到較高精度位置控制的目的和要求。 關 鍵 詞:交流伺服系統(tǒng) 定長控制 位置控制 1 、引言 1.1在貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線中導入在線預沖孔工序和在線液壓停剪技術,既擴大了貨架立柱的截面形狀的設計范圍和制造精度,又滿足了貨架鋼結構體系設計與裝配上的要求,極大地優(yōu)化了貨架鋼結構組成機理,特別是當立體倉庫(AS/RS)系統(tǒng)在我國的興起和廣泛發(fā)展,對貨架立柱的孔位精度、長度控制等方面提出了更高要求。 1.2本文就進口的貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線利用交流伺服控制原理實現(xiàn)的在線預沖孔和在線液壓停剪控制裝置進行分析探討,力求實現(xiàn)在很多冷彎場合達到較高位置精度控制的目的和要求,與同行共勉。 2、貨架冷彎成型線的工作原理 2.1貨架冷彎成型線基本生產(chǎn)工藝及設備構成: 2.1.1貨架組件的一般生產(chǎn)工藝為: 開卷——校平——在線伺服送料沖孔——成型軋制——矯直——定尺切斷(或伺服跟蹤切斷)——打包——后期噴涂處理等; 2.1.2相對應的設備為:開卷機——校平機——伺服送料裝置——壓力機——冷彎軋制機組(二十站左右)——矯直頭——液壓切斷裝置和液壓站——打包機或其它附屬設備+電氣控制系統(tǒng)等。 2.2貨架冷彎成型線交流伺服控制系統(tǒng)的基本原理: 如圖一所示。(系統(tǒng)組成及原理) 2.3該系統(tǒng)由五部分組成,即計算機(PC)、伺服驅動控制卡、交流伺服調(diào)速系統(tǒng)(交流伺服控制器、伺服電機及相應的控制電纜)、傳感檢測及反饋、輔助主動作執(zhí)行系統(tǒng)。主控程序只有幾百K,運行在DOS操作系統(tǒng)下,主控微機通過打印端口LP1:與伺服驅動控制卡相連,并通過數(shù)據(jù)線發(fā)送位置或速度指令,在線適應性調(diào)節(jié)或設定PID調(diào)節(jié)參數(shù)(程序設計過程中將其作開放性設計,便于調(diào)整)見后附圖,并進行數(shù)模(D/A)轉換,通過相應的控制板卡輸出±10V的模擬信號并經(jīng)過交流伺服放大器放大后驅動伺服電動機,半閉環(huán)或閉環(huán)位置控制反饋系統(tǒng)由電機軸端裝有的增量式光電碼盤(或在被傳動的物體上設置測量輥和增量式光電碼盤轉換裝置)提供信號(A、B、IN脈沖)來完成位置伺服系統(tǒng)的位置反饋,位置反饋環(huán)中傳感元件-增量式光電編碼器將運動構件實時的位移(或轉角)變化量以A、B相差分脈沖形式長線傳輸?shù)浆F(xiàn)場控制站(PC機)中進行編碼器脈沖計數(shù),以獲得數(shù)字化位置信息,主控微機計算給定位置與實際位置(即反饋到的位置)的偏差后,根據(jù)偏差范圍采取相應的PID控制策略,將數(shù)字控制作用經(jīng)數(shù)模轉換變成模擬控制電壓,并輸出給伺服放大器,最終調(diào)節(jié)電機運動,完成期望值的反復多次閉環(huán)反饋定位控制,在控制原理上實現(xiàn)小誤差高精度的位置定位;然后主控程序對輔助主動作執(zhí)行系統(tǒng)下達運行指令,完成特定的機械抱閘動作、壓力機在線沖壓運動、液壓停剪切斷運動等。 2.4本機組的主要特點:一次性投資成本較高,最大交流伺服功率有一定的限制,但后期運行成本低,特別是貨架組件的一次成材率高,產(chǎn)品精度高,應用范圍廣且附加產(chǎn)值高。 3、自動送料機及沖孔裝置分析及工作原理 3.1貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線的在線預沖孔加工工序自動送料裝置由上下一對φ75的導料輥組成,主要工作動力來源于交流伺服電機,依靠料板與上下導料輥之間的摩擦力送料,貨架立柱的帶鋼分布孔在壓力機上沖壓完成,主體設計如圖二,本裝置原設計為美國寶德(BALDOR)3.7KW的伺服控制系統(tǒng),后由于新產(chǎn)品開發(fā),增加了工作傳動負荷,并根據(jù)圖二所示的工作原理,即動力控制部分與交流伺服控制之間的位置控制主要通過±10V的模擬信號來實現(xiàn),不存在對交流伺服系統(tǒng)的功率限制,在原理上可以將其更換為日本三菱公司的伺服放大器型號MR-J2S-系列的5KW的配套的交流伺服控制器和交流伺服電機,并根據(jù)對應的貨架組件的生產(chǎn)精度要求及確定伺服控制精度為:±0.1,則由測量輥圓周長與測量精度范圍的比值約為:1178(未考慮旋轉編碼器的分倍頻關系),宜選用1200PPR以上的旋轉編碼器,并在后期的近四年的應用過程中能很好地實現(xiàn)位置精度控制要求。 3.2三菱MR-J2伺服系統(tǒng)具有良好的機器響應性、低速穩(wěn)定性、包含機械系統(tǒng)在內(nèi)的最佳狀態(tài)調(diào)整的特點等;速度頻率響應達到550HZ以上,非常適合用于高速定位的場合,比較適合于負載慣性矩比會增大以及韌性較差的設備(我公司為鏈傳動機組,此點要求較重要)。 3.3自動送料裝置主要由圖三所示的結構組成,⑴光電傳感器1#主要反饋進入壓力機工作區(qū)域的鋼帶存在狀況,如:余料、缺料等;⑵伺服電機經(jīng)齒輪箱向下導料輥傳遞輸送動力,齒輪箱的傳動比i(如i=11的設計選型)和電機的轉速決定該系統(tǒng)送料定位速度;⑶旋轉編碼器測出上導料輥(被動送料及被動測量點)通過與板料間的運動傳遞的位置信號⑷機械抱閘實現(xiàn)定位后的位置固定;⑸光電傳感器2#實現(xiàn)壓力機的工作控制要求的位置信號的傳遞;⑹上下模實現(xiàn)在線孔位的沖壓;要求壓力機沖壓噸位配套、機床或模具精度的配套等。 3.4具體的每模送料步距量值的大小由PC設置相應的記數(shù)脈沖數(shù)或長度轉化值比較決定,并由與上導料輥相聯(lián)的角編碼器被動測量反饋相協(xié)調(diào)(由程序設定),從而實現(xiàn)沖壓板料的可調(diào)整、高精度、無積累誤差的步距送料沖壓,累積誤差由程序中設置的誤差補償算法或人工在線修正等手段處理,確保貨架立柱的高品質(zhì)孔位距離,實踐證明很實用。 3.5設備系統(tǒng)中的自動送料裝置克服了貨架立柱預開平鋼帶人工送料的缺點,具有操作簡單、工作可靠、控制精度高等特點,可大大提高勞動生產(chǎn)率,配合高速高精度壓力機可實現(xiàn)70次/分的工作頻率,工作壓力達到2500KN以上,其可組成獨立的運行系統(tǒng)。 4、貨架切斷裝置分析及工作原理 4.1基本控制原理相同并共用統(tǒng)一系統(tǒng),其特點為:通過反射式光電開關測量貨架立柱上的孔位數(shù)量信號,主要為判斷有無孔的光電反射開關量而形成特定孔的計數(shù)信號,當達到一定的孔數(shù)時,內(nèi)部主控程序將數(shù)孔測量模式轉化為長度測量模式,同理完成位置伺服系統(tǒng)的位置反饋和定位控制,主控微機計算給定位置與實際位置(即反饋到的位置)的偏差后,適時在線調(diào)節(jié)交流伺服電機運動,完成期望值的定位后,主運動停止并主導液壓切斷裝置控制電磁閥產(chǎn)生切斷工作次序;(注:冷彎成型機組的主動力仍然是由該交流伺服電機的運動提供的,故應選擇大功率的交流伺服控制系統(tǒng)及驅動系統(tǒng),本設備選用的系統(tǒng)功率達到37KW以上) 4.2液壓停剪的控制模式與飛剪控制模式的主要區(qū)別:①液壓停剪的控制精度高,最高控制精度為:±0.1mm左右且無累積誤差,主要反映在被動增量式光電碼盤的精度和控制時序上的要求,設備一次性投資較高;但一次成品率高,材料利用率高,飛剪控制需要增加隨動和復位裝置,控制系統(tǒng)較簡單;②控制原理上,液壓停剪為絕對控制精度,不存在速差誤差等,飛剪為相對控制精度,為剪切位與工件運動之間的相對誤差,由于速度運行規(guī)律上的不確定或機組阻力、工作負荷上的波動等會造成無規(guī)律誤差的存在;③飛剪控制的主線運動速度比較恒定,有利于配套的焊接等設備運行參數(shù)的設定和調(diào)整,而液壓停剪的控制模式主運動曲線較復雜,存在高低速的變換和運動停止狀態(tài),有時會存在較長的長度校準時間;④生產(chǎn)效率差異大,飛剪的生產(chǎn)效率高,易進行生產(chǎn)控制;⑤設備維護和操作控制的要求差異較大。⑥液壓停剪模式更有利于解決冷彎型材的切口變形與反彈等切口缺陷,綜上所述需要針對自身的冷彎產(chǎn)品特點制定和選擇合理的設備控制運行模式,以期獲得最大收益。 5 控制系統(tǒng)設計的幾個主要問題 5.1輸人信號的控制精度:測量輥圓周長與測量精度范圍的比值最終決定產(chǎn)品的生產(chǎn)控制精度,應盡量選擇比值大的產(chǎn)品,并選擇合適的測量輥材料、測量輥與冷彎件的接觸阻尼和彈性系數(shù)以增加摩擦系數(shù)和接觸壓力防止測量過程滑料誤差的產(chǎn)生。 5.2輸出信號的控制精度:位置環(huán)PID控制算法上的不同決定了PID控制得到的控制精度和結果,如:求解方法有階躍反應法,并根據(jù)控制特性采用三種動作特性:1)、僅有比例控制;2)、PI控制;3)、PID控制;并根據(jù)速度形、測定值微分形運算式進行PID運算,執(zhí)行相應的精度要求下的正、反動作運算和控制。 5.3PID系統(tǒng)參數(shù)的整定:主控微機向控制卡發(fā)送PID參數(shù),看給定的參數(shù)是否符合控制系統(tǒng)的要求,該過程需用在線參數(shù)整定實現(xiàn)。參數(shù)整定的主要任務是確定K(P)、A(I)、B(D)及采樣周期Timer,比例系數(shù)K(P)增大,使伺服驅動系統(tǒng)的動作靈敏、響應加快,而過大會引起振蕩,調(diào)節(jié)時間加長;積分系數(shù)A(I)增大,能消除系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,但穩(wěn)定性下降;微分控制B(D)可以改善動態(tài)特性,使超調(diào)量減少,調(diào)整時間Timer縮短。具體整定過程需要根據(jù)數(shù)字位置環(huán)的PID器改進控制算法以及參數(shù)整定方法來制定現(xiàn)場的適應參數(shù)和現(xiàn)場的實際調(diào)整設定,并根據(jù)不同的產(chǎn)品或負載情況分別整定,否則易形成位置控制過程的振蕩現(xiàn)象。如圖設計程序中設置的開放式調(diào)整。 5.4系統(tǒng)的機械精度控制在一定誤差范圍內(nèi),電氣控制精度(編碼器脈沖)就可得到提高,并結合高性能的交流伺服驅動系統(tǒng),可以在很多場合達到較高精度位置控制的要求,也能提高位置定位的效率和精度。 5.5主程序是基于PC開發(fā)平臺的交流伺服控制系統(tǒng),主要功能是:人機對話調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設備參數(shù)設定和PID參數(shù)整定等;實現(xiàn)PC及各模塊間的數(shù)據(jù)傳遞和處理,位置環(huán)PID控制算法及控制伺服電動機運動,實現(xiàn)各相關設備動作等。其它諸如:沖壓步距的設定及調(diào)整、一定長度值下每個輸出脈沖數(shù)的對應調(diào)整、壓力機控制精度、伺服送料精度和伺服送料長度值的設定與調(diào)整等均為開放式設計, 5.6主程序設計中考慮了部分設備的故障預警程序段,極大地提高了設備的可操作性和對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的控制,也在一定程度上降低了設備的故障檢查時間。 6結論 6.1實際應用表明:選擇合理的交流伺服系統(tǒng)能夠滿足控制系統(tǒng)響應速度快、速度精度高、魯棒性強的要求,實際應用位置控制精度最高在±0.1mm左右且可避免累積誤差。該控制系統(tǒng)可應用于高精度開口系列冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)中,特別是類似貨架立柱的產(chǎn)品,即對冷彎型鋼立、側面具有孔位高精度要求的在線預沖孔的冷彎成型生產(chǎn)線上。 6.2 交流伺服系統(tǒng)應用于貨架冷彎成型生產(chǎn)線上確實能達到較高的位置控制精度;且在線預沖孔模式與液壓停剪模式均可獨立運用,如貨架橫梁生產(chǎn)過程就無在線預沖孔模式等。
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